吉林石化公司硫黄装置K101干式气柜往复压缩机,是装置的核心设备,承担着瓦斯回收节能增效的重任。可今年这台机组却闹起了毛病:预知性检修时,维修人员发现曲轴箱里主轴瓦与大头瓦上布满了点蚀磨损的“小癣斑”。
“这是典型的点蚀磨损,必须把损坏的轴瓦彻底更换!”吉林石化建修公司钳工五班班长韩猛当机立断,连夜带领班组精准施工,将全新的轴瓦安装到位。看着机组重新平稳运转,大家都以为机组的“小毛病”被彻底解决了。
可今年3月对该机组再次进行常规检修时,眼前的景象让在场众人皱紧了眉头——四块新瓦上的“癣斑”竟更明显了。
韩猛召集班组技术骨干,在桌上摊开了机组图纸、检修记录和磨损轴瓦样本。“咱们不能再头痛医头,脚痛治脚了!”他指着轴瓦上磨损最严重的瓦口部位说,“你们看,这里过热痕迹最明显,说明油膜没有形成,肯定是间隙出了问题。”工程师许皓隆赶紧翻看检修方案:“班长,这薄壁圆瓦轴径180毫米,标准间隙为0.14~0.27毫米,咱们这次可以在规定范围内适当放大一下轴瓦间隙。”
大家你一言、我一语,一套“组合疗法”很快敲定。韩猛带着大家先把轴瓦间隙放大到0.25毫米,既让润滑油充分流动,又补偿了机组运行时的热膨胀;接着处理瓦口“卡脖子”问题,老钳工王景忠拿着刮刀细细刮研,把封油部位的侧隙加大了0.03毫米,确保油膜能牢牢“抱住”轴颈。为了让四块主轴瓦均匀受力,他们用涂色法反复调试轴瓦与轴径接触点,直到每块瓦的接触面积都达标,才将目光对准了刚性连接的联轴器上,通过用精密仪器反复校准核对,最终把找正精度控制在0.03毫米内。当K101压缩机发出平稳的运转声,仪表盘上的温度、振动数值全在合格区间时,大家终于松了口气。经过近半年的持续观察,机组始终运行稳定,设备顽疾得到彻底“治愈”。
提起这台机组,韩猛笑着说:“设备和人一样,得‘找准病根’再‘对症下药’。这‘顽癣’虽小,却关系着整套装置的安全平稳运行,把设备修好才对得起咱钳工的手艺!”
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