吉林石化合成树脂厂蒸汽凝液回收节能减排

8月4日,吉林石化合成树脂厂数据显示,G-ABS单元蒸汽凝液通过管线输送到2PBL单元凝液罐后,每天可减少废水排放量190余吨,年可节约成本200余万元。

据了解,吉林石化合成树脂厂干燥器热水罐是G-ABS单元干燥工序重要设备,罐内热脱盐水为干燥工序提供热量。G-ABS单元生产过程产生的蒸汽凝液也会回流到热水罐中,随着罐内液位不断增加,蒸汽凝液会从罐顶溢流口直排废水系统。

“热水从溢流口直排,不仅增加本单元废水排放量,还会导致废水系统温度升高。”第二ABS车间副主任时圣涛说。

工厂对废水排放温度有严格要求,不能高于35°C,否则会影响废水后处理工序。

眼看着清澈的热水源源不断从罐内流出,第二ABS车间主任刘文辉心急如焚,“凝液回收后可作为脱盐水加工的原料,好好的水就这么浪费了,多可惜。”他开始尝试给脱盐水找“出路”,试图改变它们通往废水系统的“旅途”。

“必须得想办法把凝液回收利用起来。”刘文辉带头深入研究制定热水罐排水措施,提出把蒸汽凝液输送到凝液罐回收的建议,从而降低废水处理量。但G-ABS单元没有凝液罐,只能通过管线送至最近的2PBL单元。

“那我们就把凝液送到2PBL单元去!”刘文辉斩钉截铁地说。

时圣涛带头制定工作方案,核算节水费用。最初,车间为了让装置内部管线布局统一,设计方案是管线沿室内南侧管廊连接至2PBL单元。

“如果管线顺着室内管廊走需要多安装6个弯头,弯头安装太多不仅耗费材料还增加施工时间,热水罐附近管线密集施工难度太大。”刘文辉说。

最后,车间研究决定让管线穿过G-ABS单元二楼室外墙壁,搭设到室外6米高的管廊,沿管廊连接到2PBL单元凝液罐。这样一来,管线就只经过一个高点,可少安装5个弯头。

车间组织施工人员给墙体打孔,将蒸汽凝液管线出口断开,焊接管线穿过墙体。为防止冬季装置短停期间冻裂管线,车间还在管线上增设伴热及倒淋阀,便于检修期间排出管线内蒸汽凝液。

G-ABS单元干燥器热水罐节水改造项目完工后。车间对管线进行打压、查漏,试车运行期间加大对热水罐巡检频次,通过调整泵出口阀门开度严控热水罐液位,溢流口不再有水排出,标志着此次改造圆满成功。(张晓君 田丰华)

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2023-08-11     中国化工报