中化新网讯 4月27日,安庆石化水务部循环水排污水装置经过5个月不断地优化攻关,单系列产水量从最初运行时的140吨每小时彻底提高到了设计额定产水量200吨每小时,大大减少了污水外排量,有效提升了环保效能。
图为水务部职工正在循环水排污水装置现场清理悬浮物沉积。
据了解,此项目对于该部热工区域乃至安庆石化来说都是全新的项目,其主要处理公司10套循环水场的排污水合格后达标后回用问题,采用德国公司曼胡默尔技术,主要包括混凝沉淀、高效生物反应器(ABR)生化处理、超滤和反渗透处理三个单元。
该装置自去年11月30日全面投运后,各单元都不同程度地出现问题,最大的瓶颈是超滤阶段。跨膜压差是超滤阶段最主要的关键参数,数值大会导致负荷无法提高至额定值,数值小则会导致设备停运,同时,水温也是影响该数值的主要因素。为解决问题,安庆石化水务部反复实验摸索,寻找运行过程中的影响因素,对症进行优化攻关,同时通过不断调节再生液浓度、酸洗加氯洗等办法,提高再生效果确保达到额定制水量。经过近5个月的反复优化方案,最终该装置被完全“驯服”,达到了厂家运行设计要求。
7月15日,历时1个月,安庆石化水务部污水处理区域成功处置甲基叔丁基醚(MTBE)装置开工期间的异常切水、气化装置药洗水及酸洗钝化液共计600吨。
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