小技改换来大收益

“吴主任,20兆帕,旋塞阀可以轻松打开,太牛了。”江汉油田生产准备大队井控车间员工敬占勇不由地联想起这批“锈”死的旋塞阀刚进井控车间维修时的情景。

“当时,我们两个人合力都拧不开。”敬占勇兴奋道,“这下好了,开关阀门轻松多了。”原来,这批“锈”死的旋塞阀难以拧开的原因是,在井下压力长期冲压下,旋塞阀球体逐渐受压变形,造成旋转障碍,致使开关不畅。维修一次,不仅要更换球体,造成不必要的浪费,而且必须泄压后才能拆除,严重影响正常生产。

井控车间副主任吴平发现拧不开的旋塞阀并没有别的“毛病”,主要是带压状态下,把球体压变形了。只要解决好球体变形问题,开关自然就不再受阻。

用弹簧就能给球体提供一个缓冲,有效减少带压状态下的挤压。可是,在一个球面上如何安装弹簧呢?再说,空间不允许,也易造成受压不平衡。

这个问题一直困扰着吴平。一次,他在清理库房时,发现货架的角落里有一枚扭曲的垫圈,他不经意地拿起来一看,居然是一枚蝶簧。吴平拿起蝶簧左看看,右看看,那五个均匀分布的圆锥状隆起不正是自己需要的。

蝶簧又叫贝勒维尔弹簧垫圈,呈圆锥碟状,能在圆周内平衡压力缓冲。这样,只要匹配合适直径的蝶簧,旋塞阀难开的问题就能迎刃而解。找到合适的蝶簧后,吴平立刻组装了一台,并开始带压试验。

5兆帕,8兆帕,10兆帕……直到20兆帕,开关旋塞阀变得轻巧起来。处处留心皆学问。在吴平看来,只要细心观察都能找到好的解决办法。

井控车间井控工具班员工反映闸阀78-105的拉拔器很容易断裂滑脱。吴平仔细查看了断裂后的拉拔器,发现的拉拔器的挂锁机构被切削成直径41毫米的卡槽,在实际使用中,由于应力集中,很容易断裂。通过测量,拉拔器的外径有53毫米,吴平认为,切削的卡槽降低了拉拔器的强度,可以在外径上铣出41毫米卡槽,这样不仅起到拉拔的作用,而且增加了抗拉强度。

于是,他马上画出机械加工图,工件加工出来后,使用效果得到明显改善。今年4月,修复后的拉拔器在2口井试验中,再没出现断裂滑脱的现象,修复一个闸阀由需要5-6小时,缩短为2-3小时,效率提高了一倍。

去年元月,蚌页油1F井在测试过程中,测试仪钢丝绳不慎滑落于井底。钢丝绳长80多米,10毫米粗,施工人员打捞了好几个小时,均失败了。吴平赶到井场,根据井口直径,设计了一套内外钩组合打捞工具。由于钢丝绳柔韧性好,极易打滑,这套装置通过焊接在管杆上的“倒钩”先挂住钢丝绳,然后通过旋转,让上部套筒的“天窗”锁住钢丝绳,如此打捞便变得“轻快”起来。

从去年到今年14个月时间里,井控车间共有井下过滤器下端增加油管短接、井下过滤器筛管一次性使用、Φ82合金柱磨鞋改进等8项小技改在生产中发挥着巨大作用。

井口的高压节流管汇装置分布着不同的阀门,通过的压力高的有100兆帕,低的也有40-50兆帕,如果操作不当,会造成压力伤害,设备损坏,一次损失就达到5000-8000元。在吴平建议下,把管道与阀门的连接处标注压力前行方向,每个阀门标注序号,便于操作工人按顺序开关阀门。

节流管汇可视化操作推出以来,受到了前线作业队的好评,大大减少了前线队误操作带来的设备设施的损坏。去年,同期维修闸阀37个,今年维修闸阀17个,减少维修闸阀20个,节约成本22万余元。

关键字:小技改 大收益
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