为响应公司增收节支的号召,本着节能降耗为目标,河南晋开集团延化化工有限公司合成车间持续挖潜装置节能潜力,结合实际生产情况,力求在实际操作中落实增收节支节能降耗措施,达到生产经营的质量与效益最大化。
根据目前生产情况,精馏生产用蒸汽量约19吨/小时,产生冷凝液约19吨/小时,脱盐水总用量约15吨/小时,此次技术改造目的是将冷凝液代替脱盐水使用,具体分为3个部分,一部分作为萃取水直接进预塔回流罐,一部分作为冷却水给屏蔽泵使用,屏蔽泵使用后再给预塔一级冷凝器和负压塔冷凝器作为补水用,另外多余的冷凝液送循环水管网。
该技术改造将带来显著的成本节约,实现了精馏装置零补脱盐水效果,每天节约脱盐水约360吨,共计约2700元。
此次技术改造于2025年1月11日完成,通过近期装置运行情况,已达到预期效果,本次技术改造不仅有助于提高系统的运行效率,还能有效减少能源消耗和运营成本,为公司增收节支节能降耗做出重要贡献。
2026年1月21日,河北亚东化工集团宣布成功研发无氟低GWP超低导热聚氨酯硬泡白料预混工艺,其核心指标泡沫导热系数直降5%,为冰箱冷柜行业绿色转型与节能升级提供关键支撑。
安化集团全面加强科技创新,科技研发费用投入强度达到2.7%。结合原料路线项目整体进展情况及企业扩区后园区产业链延链强链需要,抓好配套公用工程优化提升改造,重点做好中水回用、终端提标改造、罐区改造等项目...
“十四五”以来,天然气化工经过自我产业结构优化调整,做强做大基本盘,不断节能降本节支,深入内部挖潜增效,持续投身技术创新和科技研发,努力强链延链补链,开发下游新产业,加大国企改革力度,核心竞争力得...
今年以来,金陵石化水煤浆装置利用低压蒸汽余热发电,降本成效明显。1~5月,该公司累计余热发电逾165万度、水轮机节能节电超72万度,降本约131万元。
浩力森涂料(上海)有限公司(简称浩力森)长期坚持探索尖端环保表面材料应用,聚焦研发性能优异、功能多样、绿色环保、节能降本的全方位表面处理解决方案,走出了一条靠科技创新、自主品牌、服务市场、客户认可...
