2024年,冀东油田南堡作业区紧紧围绕“不靠天吃饭”核心任务和“1457”工作举措,以油气生产为中心,牢牢扭住效益开发“牛鼻子”,在资源潜力分析、深挖增产举措等方面下功夫,完成原油产量超年度计划0.1万吨,自然递减率、综合递减率同比分别下降3.5和2.5个百分点,持续保持良好生产态势。
精细研究,深挖资源潜力
老井侧钻,难动储量可动化。该作业区牢固树立“效益建产”工作理念,根据地质认识及油藏动用程度,在开发主体区进行剩余油挖潜工作,精准刻画剩余油分布,建立不同剩余油类型侧钻挖潜模式,通过优化井型、井距、靶点坐标及侧钻井轨迹,实现低成本侧钻精准挖潜。2024年,南堡老区投产侧钻井8口,初期平均单井日产油4.6吨,阶段累计产油0.29万吨,新建产能0.7万吨。
精准解释,已动储量扩大化。该作业区以“追根溯源、优势运移、有效聚集、精准评价”为原则,通过井震藏结合,围绕油源断裂精准构造解释,南堡2-3区浅层含油面积增加0.08平方千米,部署新井8口,目前已投产6口,投产初期单井日产油5.2吨,累计增油0.9万吨。
精心试油,隐蔽储量显性化。该作业区以问题为导向,围绕非主体区动静矛盾,积极开展老区试油,持续拓展产建阵地,2024年开展老井试油16口,累计增油0.66万吨,累计增气238万方,提交新井部署潜力8口。
差异治理,改善开发效果
浅层天然水驱油藏多措并举,稳油控水控递减。该作业区创新吞吐工作模式,成立吞吐项目工作专班,强化全过程精细管理,保障吞吐质效双升。
通过细化吞吐潜力评价、优化地质工艺方案、拓展吞吐领域和技术迭代升级等措施,2024年实施吞吐115井次,年增油2.7万吨。在此基础上,采取“回采+吞吐”模式,激活休眠储量动用潜力,研究“回采+吞吐”潜力264井次,2024年实施9井次,单井平均增油255吨,累计增油0.23万吨。
中深层注水油藏加强流场调控,改善水驱效果。建立“三阶渐进式”流场调控体系框架,在明确流场三大成因基础上,形成五种组合分类治理模式,构建以“相似相近细分重组、井网矢量调整+井段调整、井段重新细分+油水端协同调控、调剖调驱”为主的“三阶渐进式”调控框架,年度调控增油2.9万吨,首次超过油井措施增油量,产量结构得到调整。注水利用率提高10.3个百分点,含水上升率由14.3%控制到-4.6%,11个重点断块产量止跌回升。
双向驱动,助力效益开发
靶向发力,低效无效治理提质。该作业区开展低效无效区块单井分类治理,“一块一策”精益求精提技术,“一井一法”臻于至善提效益。2024年治理低效无效井231口,实现区块效益升级8个,其中效益二类升一类3个,效益三类升二类5个,大幅降低了操作成本。
优化结构,控减无效产液降本。该作业区找准产量和效益的平衡点,浅层油藏采取“控、堵、提”差异化调控,注水油藏实施流调非均衡调控,通过关停无效益井、高液量高含水井换层措施,年产液量741万方,同比控减72万方,减少动力费1500万元,油藏综合含水由上年底的92.6%降至91.6%。
精细研究,增产措施控量增效。该作业区坚持“效益评价先行,综合治理方案支撑”的工作思路,指导措施结构优化。通过压减低效益、低效益单元、地质认识不清单元措施,优化作业成本、作业工序等方案,减少无效措施投入,提高措施效益。同期对比工作量减少33井次,减少措施费用1005万元,优化措施18井次,规避低效措施费用360万元。(通讯员温雪婷 周庆琳 中国化工报赵晨光)
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