广州石化1号MTBE装置催化蒸馏塔经过大修改造开工后,装置处理量较改造前提升了21.32%,各项技术经济指标均得到提升,改造效果显著。
1号MTBE装置以碳四组分和甲醇为原料,在催化剂作用下,生成MTBE(甲基叔丁基醚)。在上周期运行中,由于催化蒸馏塔压差大,制约了装置处理量的提升,影响装置整体经济效益。
为解决这个问题,技术人员决定利用装置大修时机对催化蒸馏塔进行技术改造。此次改造是在原催化蒸馏塔催化床层上进行,主要是对催化蒸馏塔的液体分布器和升汽管进行升级改造。
为确保技术改造项目顺利实施,装置成立了攻关小组,详细制定施工方案,全方位跟踪落实,多次召开专题会议,将责任落实到人。在项目改造过程中,技术人员对催化蒸馏塔的塔壁等内部铁锈进行高压冲洗,避免在生产中锈片脱落造成布液孔堵塞,影响分离效率。在捆包催化剂装填过程中,技术人员和催化剂厂家全程跟踪指导,确保装剂万无一失。在开工过程中,技术人员进一步对装置进行优化,将催化蒸馏塔的塔顶回流量调至最优。
改造项目投用后,催化蒸馏塔塔压降从110千帕降至30千帕,装置处理量较改造前提高超两成。
(黄敏清 欧阳丹凤 甘玉栋)
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