经过近半个月的连续奋战,吉林燃料乙醇公司乙醇联合车间蒸馏A线于8月21日一次开车成功并产出合格产品,标志着该条生产线短停清洗工作顺利完成。

根据该公司统一部署,自8月7日起,乙醇生产装置A线启动单线停车清洗置换程序。在清洗过程中,他们紧盯现场管理,对停电情况、受限空间、能量隔离、登高作业及物体打击伤人等风险进行充分识别;成立了两级安全监督小组,对检修施工项目加大检查频次和力度,发现并制止违章作业共计150多项,确保了检修过程步步受控;聚焦清洗质量,采用内窥镜等先进技术,及时发现并处理隐蔽工程;采取约谈承包商等举措,运用质量确认表与影像留存,实现关键质量控制点步步确认、问题精准可溯,有效杜绝盲目追求进度,保证开车后装置长周期高负荷稳定运行。
清洗检修结束后,面对停车与开车交叉并行的复杂局面,乙醇联合车间车间严格落实安全措施,重点做好两条生产线之间的能量隔离;迅速组织岗位员工完成各项工艺变更和开车注意事项交底培训;对系统设备全覆盖进行气密试漏及检查,确保工艺流程打通顺畅。

此外,针对蒸馏三套装置启停蒸汽平衡难点,技术人员提前组织蒸馏C系统置换提空,对蒸汽使用错峰分布,将停车释放的蒸汽调配用于开车装置,通过酒糟储罐提前增加缓存量,确保了物料输送的连续性,并实现了能源的高效综合利用。
开车过程中,操作人员进行步步持卡操作;技术人员紧盯参数变化,科学制定生产负荷优化方案,确保生产指标稳定受控,顺利产出合格产品,实现了短停清洗检修圆满收官。
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