峰煤焦化升级DCS

  实现重大危险源语音报警

  中化新网讯 近日,河北峰煤焦化有限公司对化产车间自动化报警系统升级改造,通过梳理研究、自主设计改造方案,完成重大危险源边缘岗位的报警升级,有效降低危险源事故发生概率,提升了企业安全生产系数,相比传统方法可节省相关费用约13万元。

  据了解,该公司化产车间DCS报警系统因厂家设计因素,报警方式单一,只实现了全局报警,具有局限性,报警时无法体现原因,需要人工先查明因素,再通知岗位处理,反应时间较长,同时,对边缘岗位、重大危险源岗位报警没有区分,易导致在岗工人警惕性降低,存在安全生产隐患。对此,该公司设备部技术人员结合安全管理部门,对原有报警系统的DCS程序进行修改,确定需要增加报警点的实际输出点名,自行录制上限报警、上上限报警、下线报警、下下限报警内容的音频文件,结合实际需要更改现场DCS设置及系统进行下装,实现了自动化控制系统语音准确播报,保证了在岗职工第一时间知晓报警具体情况。

  据峰煤焦化公司设备材料部副部长岳伟介绍,通过此次对DCS报警系统的创新升级改造,实现了对焦油槽、精苯槽、硫酸槽、氢氧化钠槽及粗甲精甲罐等液位显示、连锁相关指标超标的准确声音报警,深度挖掘了现有DCS系统的生产潜力,节省了相关生产材料的在购置费用,有利于后期维护,且整个工程完成需10天左右,具有较强的推广试用性,后期将对所有报警系统岗位进行考察,逐步完成DCS准确报警的全部升级改造。


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