广州石化:精细分析实现精准降耗

“邓班长,你这次操作不仅省下机泵停运6个小时的电量1800千瓦时,而且将装船时间提前了半个小时。”2月27日,广州石化华德公司高建城核算用电量后说。

根据燃料油船“光汇626”的作业方案,广州石化华德公司码头需将19号罐的5350吨低硫燃料油装至油轮,方案明确采用自压装船和起泵装船相结合方式。由于自压装船速率为100立方米/小时,上一个班只能按照卸油方案采取起泵装船方式。根据启泵流量核算,装船工作将于2月27日9时完成。

2月26日,运行二班夜班接班后,班长邓小秋认真核对作业方案后,陷入了思考。因为前几天20号罐13.819米液位能自压装船,且速率可以达到480立方米/小时。两个罐的介质特性基本一样,为什么液位更高的19号罐的压油速率却低那么多呢?

邓小秋开始查阅报表及趋势图,发现19号罐罐温为40摄氏度,只比20号罐低2摄氏度,但液位比20号罐高出两米多,核算后压油速率应基本一致。

与此同时,邓小秋让班员查看管存油温度趋势图,发现25日下午下了一场大雨,加剧了管线温度的下降,油温仅为32摄氏度。温度降低造成运动粘度增大,从而导致压油速率降低。

“经前期装船,目前码头管线温度已经达到40摄氏度,应该可以实现自压装船了。” 经过技术人员和燃料油公司现场代表沟通后,他们决定尝试自压装船。

“装船螺杆泵回流阀全开后,装船速率反而增大了,可以停泵自压装船。” 27日凌晨3时,经过确认,邓小秋发出了停泵指令。

停泵后,自压装船速率达到580立方米/小时。8时30分,“光汇626”油轮完成装船,比原计划提前了半个小时。   

(黄敏清 王贺)


关键字:精准分析 节能降耗 优化调整
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