古雷石化:大检修让隐患“无处藏身”   

  4月21日凌晨3点,福建古雷石化有限公司60万吨/年苯乙烯装置产出合格产品,实现装置检修后投料开车一次性成功,标志着公司顺利完成苯乙烯装置检修及改造工作,各项检修目标达到预期。自3月25日起,从装置停工退料到交付检修,再到投料并产出合格产品,全体参战人员经过27天的合力攻坚,提前2天圆满完成99项检修项目、7台容器法检、8项技改项目和100多项隐患消缺任务,为装置安稳长满优运行提供有力保障。

  为保证施工顺利进行,化工四部提前谋划,用两天时间完成530块盲板抽堵、190多个法兰定力矩和氮气置换。其间,工程师、区域负责人、操作人员等纷纷化身“找茬王”,对法兰、阀门等基础设施设备逐一检查;按照投物料进展,对照工艺流程图,逐一进行流程确认,确保工艺流程贯通。

  化工四部按照乙苯、脱氢和苯乙烯精馏三个单元有序开工:乙苯单元引苯联运脱水,脱氢单元进行氮气循环升温,精馏单元引入脱氢液进行联运……待各单元完成联运后,他们进一步检查设备运转情况,及时消除联运期间暴露出的各类隐患,保证设备性能处于最佳。

  “这东西不铲除也不影响生产。”“那不行,既然我们发现了问题就得解决。前期只有把系统置换、清洗干净,确保无杂质,后续开工才能顺利进行。”近日,在开展设备检查中,现场员工发现高压粗苯乙烯塔釜泵p-281塔内凹槽处覆盖着一层聚合物,因硬化严重不好铲除,施工人员打起退堂鼓。在化工四部团队的坚持下,施工人员耗时3天,将聚合物彻底清理干净。

  4月18日,走进苯乙烯装置现场,已不见昔日人流穿梭忙碌检修施工的场景,设备已恢复运行,尽是机械轰鸣声。“开工准备阶段,现场人越少说明检修很成功。”化工四部经理马华程边说边深入装置现场,依次检查蒸汽排放情况、p-281离心泵运行状态,了解滤网清洗进展。

  “冰机启动后,水温度飙升,冰机油泵出现跳停。”精馏单元在启用冰机时出现温度过高,接到汇报后,马华程立即赶往现场处置。他一边安排人员深入排查原因,一边与设备厂家、仪表、电气等工作人员进行研究商讨解决方案。经过多次推演,最终决定采取冷冻液进行降温。

  因系统大,冷却降温耗时长,对投料进度造成影响。大家连夜调配资源,从EO/EG装置转运了大量冷冻液,进行置换,达到了降温的目的。次日,操作人员再次启动冰机,却又出现了油槽压力上升过快的问题,不得已再次停机。马华程再次组织电气、仪表人员研究优化操作流程,逐项量化操作指标。经过昼夜奋战,冰机顺利开启,运行平稳。

  大家悬着的心刚放下来,又传来关键设备苯乙烯产品换热器E-219换热器内漏的消息。化工四部团队临危不乱,全力应对,查明内漏原因和数量,确定解决方案,开展风险评估,及时协调承包商搭设脚手架,连夜堵漏并清洗换热器。经过32个小时的努力,E-219换热器81根管束全部消漏完成。

  “设备恢复运转后不可避免会出现一些突发问题,我们要坚决做到该走的步骤一步也不能少、该达到的标准一点也不能降低、该消除的隐患一个也不能放过,保障投料开车一次性成功。”马华程说。


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