10小时,他们攻克“卡脖子”法兰 ——广东石化重整装置热水循环泵抢修攻坚战纪实

812广东石化炼油四部设备工程师刘俊生巡检到连续重整装置余热回收系统处他俯下身,带着他独有的那份严谨与关切,再次仔细查看热水循环泵振动、压力等参数是否平稳,现场有无异常泄漏。这是继单向阀法兰修复4天,那场惊心动魄的10小时抢修场景仿佛仍在眼前。

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余热回收系统是连续重整装置节能降耗、提升经济效益的“心脏”,是装置实现安全、稳定、长周期、高效、环保运行不可或缺的核心组成部分。若运行出现异常,装置的能耗将大幅上升,高压蒸汽管网压力受到冲击,一旦处理不及时,将会造成装置非计划停工。

7月28日,连续重整Ⅰ装置余热回收系统热水循环泵出口单向阀法兰首次出现泄漏迹象。班组人员立即响应,多次尝试进行紧固处理。然而,隐患未能根除。8月8日,该法兰点再次发生泄漏,且常规紧固手段已彻底失效。

险情骤然升级!该泵运行工况极其苛刻—— 压力高达5.0MPa,温度超过400℃。泄漏点如同悬在装置头顶的“达摩克利斯之剑”,一旦泄漏扩大,将瞬间引发高压蒸汽大量喷射,不仅可能迫使整套装置紧急停工,造成巨大经济损失,更直接威胁现场操作人员的生命安全!

千钧一发之际,设备工程师刘俊生当机立断,下达关键指令:立即启动备用泵,切入运行。同时,对故障泵进行系统隔离和泄压操作!

压力一解除,抢修人员迅即拆开法兰面探查究竟。眼前景象令人揪心:四个法兰密封面均存在不同程度损伤,其中一处赫然可见长达2mm的穿透性裂纹!

形势愈发严峻!系统此刻仅依赖单台泵维持运行,可靠性岌岌可危。修复窗口期极其有限—— 如不能以最快速度、最高质量完成抢修,轻则影响装置平稳运行,重则必将导致非计划停车,后果不堪设想!

损伤点多、加工精度要求严苛,必须在最短的窗口期内完成修复。面对眼前棘手状况,设备工程师刘俊生果断拍板:采用风险可控、效率最高的方案——现场铣削修复! 他火速联系机加工团队,紧急调派便携式铣床驰援现场。

一场与时间的极限竞速就此展开!

测量、定位、铣削、精细打磨每一个环节都屏息凝神,力求分毫不差。夜色渐深,汗水早已浸透抢修人员的工装,但手上的动作却愈发沉稳专注。

就在修复攻坚的关键时刻,意外陡生!现场作业的便携式铣床轴承突发故障,必须停机维修。原本1个小时的修复就要变得越来越长,此时的刘俊生虽心急如焚,但却临危不乱,沉着指挥。

一方面组织精干力量对故障铣床进行紧急抢修,另一方面协调资源确保其他工序无缝衔接。团队展现出惊人的协作效率,原计划2小时的维修任务,硬是在1小时内高质量完成,为法兰面修复抢回了至关重要的时间!

历经生产部与维保单位近10小时的连续高强度奋战,所有受损法兰密封面终于被精准修复,各项指标均严格达标。

这次及时、成功的抢修攻坚,不仅化解了装置的重大运行风险,更生动诠释了炼油四部维保团队面对突发险情时,快速响应、科学决策、高效协作、敢打硬仗的过硬作风和专业能力。

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