8月12日,广东石化炼油四部设备工程师刘俊生巡检到连续重整Ⅰ装置余热回收系统处,他俯下身,带着他独有的那份严谨与关切,再次仔细查看热水循环泵振动、压力等参数是否平稳,现场有无异常泄漏。这是继单向阀法兰修复后的第4天,那场惊心动魄的10小时抢修场景仿佛仍在眼前。

余热回收系统是连续重整装置节能降耗、提升经济效益的“心脏”,是装置实现安全、稳定、长周期、高效、环保运行不可或缺的核心组成部分。若运行出现异常,装置的能耗将大幅上升,高压蒸汽管网压力受到冲击,一旦处理不及时,将会造成装置非计划停工。
7月28日,连续重整Ⅰ装置余热回收系统热水循环泵出口单向阀法兰首次出现泄漏迹象。班组人员立即响应,多次尝试进行紧固处理。然而,隐患未能根除。8月8日,该法兰点再次发生泄漏,且常规紧固手段已彻底失效。
险情骤然升级!该泵运行工况极其苛刻—— 压力高达5.0MPa,温度超过400℃。泄漏点如同悬在装置头顶的“达摩克利斯之剑”,一旦泄漏扩大,将瞬间引发高压蒸汽大量喷射,不仅可能迫使整套装置紧急停工,造成巨大经济损失,更直接威胁现场操作人员的生命安全!
千钧一发之际,设备工程师刘俊生当机立断,下达关键指令:立即启动备用泵,切入运行。同时,对故障泵进行系统隔离和泄压操作!
压力一解除,抢修人员迅即拆开法兰面探查究竟。眼前景象令人揪心:四个法兰密封面均存在不同程度损伤,其中一处赫然可见长达2mm的穿透性裂纹!
形势愈发严峻!系统此刻仅依赖单台泵维持运行,可靠性岌岌可危。修复窗口期极其有限—— 如不能以最快速度、最高质量完成抢修,轻则影响装置平稳运行,重则必将导致非计划停车,后果不堪设想!
损伤点多、加工精度要求严苛,必须在最短的窗口期内完成修复。面对眼前棘手状况,设备工程师刘俊生果断拍板:采用风险可控、效率最高的方案——现场铣削修复! 他火速联系机加工团队,紧急调派便携式铣床驰援现场。
一场与时间的极限竞速就此展开!
测量、定位、铣削、精细打磨每一个环节都屏息凝神,力求分毫不差。夜色渐深,汗水早已浸透抢修人员的工装,但手上的动作却愈发沉稳专注。
就在修复攻坚的关键时刻,意外陡生!现场作业的便携式铣床轴承突发故障,必须停机维修。原本1个小时的修复就要变得越来越长,此时的刘俊生虽心急如焚,但却临危不乱,沉着指挥。
一方面组织精干力量对故障铣床进行紧急抢修,另一方面协调资源确保其他工序无缝衔接。团队展现出惊人的协作效率,原计划2小时的维修任务,硬是在1小时内高质量完成,为法兰面修复抢回了至关重要的时间!
历经生产部与维保单位近10小时的连续高强度奋战,所有受损法兰密封面终于被精准修复,各项指标均严格达标。
这次及时、成功的抢修攻坚,不仅化解了装置的重大运行风险,更生动诠释了炼油四部维保团队面对突发险情时,快速响应、科学决策、高效协作、敢打硬仗的过硬作风和专业能力。
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